關(guān)鍵詞:Y系列電機(jī)端蓋;綺造工藝;改進(jìn)中國(guó)分類號(hào);TG2421文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號(hào):1000—8365(20o1)05—0033-01ImprovementofCastTechnologyoftheEnd-bracketofSeriesYElectriedMachineLUGuo-ping(JinhuaCityElectriedMachineryCo.Ltd…Zhejlang321000,Chim)我公司專業(yè)生產(chǎn)Y系列電動(dòng)機(jī),主要型號(hào)YS0一Y160。端蓋是電動(dòng)機(jī)的主要零件之一,材質(zhì)為HT200,要求止口及軸承室不能有氣縮孔,下面以Y100端蓋(圖1)為例說(shuō)明鑄造工藝中存在的問(wèn)題。l4工藝要點(diǎn):(1)鑄件在下箱,軸承室自然吊芯,取消冒口;(2)零件止口加上適當(dāng)?shù)募庸び嗔浚谀又兄苯幼龀�,分型面改在在止口根部圉lY100電機(jī)端蓋1原工藝方案(圖2)工藝要點(diǎn):脫箱造型,雙面型板,整個(gè)鑄件位于上箱,底注,內(nèi)澆口從止口外圓處引,軸承室位置設(shè)1個(gè)冒口。工藝分析該工藝自1986年以來(lái)一直沿用,不足之處是:(1)軸承室內(nèi)的自然坭芯出氣困難,軸承室根室易出現(xiàn)氣孔。實(shí)際生產(chǎn)中因該缺陷報(bào)廢的端蓋占太多數(shù),有時(shí)廢品率達(dá)2O%以上;(2)為防止軸承室縮孔而設(shè)的冒口降低了工藝出品率,如Y100端蓋的工藝出品率只有56%;(3)端蓋的金加工工藝是這樣的:以鑄件毛坯止口為基準(zhǔn),夾外圓車出3個(gè)工藝凸臺(tái),夾住3個(gè)工藝凸臺(tái),車止口軸承室等。由于工序1所央裝的止口外圓恰是內(nèi)澆口引處,清理打磨時(shí),必然有所失圓,因此車出的3個(gè)工藝凸臺(tái)也存在著或多或少的偏心,工序2夾裝在偏心的3個(gè)工藝凸臺(tái)上,車出的止口,軸承室也因此偏心,偏心嚴(yán)重的即導(dǎo)致報(bào)廢。2改進(jìn)后的工藝方案(圖3】——34——3工藝分析(1)軸承室坭芯出氣不成問(wèn)題,消除了根部氣孑【缺陷;(2)軸承室平面在鑄件底部,不會(huì)出現(xiàn)縮孔,無(wú)需冒口,提高了工工藝出品率(改進(jìn)后Ⅵ∞工藝出品率74%)。(3)金加工時(shí),以止口為基準(zhǔn).夾止口外圓車3個(gè)工藝凸臺(tái),因內(nèi)澆口避開(kāi)了夾裝位置,可去除原工藝可能帶來(lái)的偏心問(wèn)題,所以在制作模樣時(shí)可減少各徑向加工余量,同時(shí)因止口已由模樣做出,加工余量已很小,所以在金加工時(shí),不必分粗車、半精車、精車3次加工,而可在粗車后直接精車。4經(jīng)濟(jì)分析(1)由于新工藝所需加工余量減小了,使得鑄件單件質(zhì)量較原來(lái)下降4%左右(2)工藝出品率提高18%左右。(3)加工余量變小,減少了l道半精車工序,工時(shí)節(jié)約近20%。公司年產(chǎn)電機(jī)數(shù)萬(wàn)臺(tái),每臺(tái)電機(jī)需2只端蓋,工藝改進(jìn)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益是可觀的。收稿日期:2000-07—09;修訂日期:2000-1:)8—07作者簡(jiǎn)介:盧國(guó)平(1966一),浙江金華,工程師工學(xué)學(xué)士
熱門產(chǎn)品:高效電機(jī) 高壓電機(jī) 低壓電機(jī) 變頻電機(jī) 防爆電機(jī) 同步電機(jī) 直流電機(jī) 電機(jī)配件 電機(jī)維修 水泵配件 電機(jī)節(jié)能改造
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